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安裝調(diào)試液壓機時的故障分析與處理

發(fā)布日期:2016-03-28 08:12:27 來源: 瀏覽:

液壓機調(diào)試現(xiàn)場,出現(xiàn)了以下故障


(1).垂直缸差動速度緩慢


1.故障現(xiàn)象 垂直快進工步中,垂直缸上升速度太慢,整個壓塊過程約45s


2.原因分析  在水平后退工步只有小泵工作,在垂直快進工步時出現(xiàn)高低壓合流導(dǎo)致插裝閥打不開,大泵流量不能切入


3.解決方案 在壓塊工藝過程中不同動作的工作壓力差別很大,既要滿足低壓時大流量以實用快進快退的工藝要求,又要滿足高壓工進的要求,所以雙泵供油時要實現(xiàn)壓力匹配,因此要采用小泵二級調(diào)壓裝置,即插裝閥蓋板和電磁換向閥替換形式,經(jīng)改進過后系統(tǒng)工作正常由于二通插裝閥是一種壓力控制元件,應(yīng)注意防止壓力干擾,在設(shè)計時必須充分掌握整個工作循環(huán)中每個支路


中的壓力情況和變化以及每個插裝閥的上下差壓,尤其注意分析各動作轉(zhuǎn)換時過度過程中的壓力變化的影響。


特別是對于采取控制油內(nèi)部供油形式的液壓系統(tǒng)更為重要,要重視先導(dǎo)回路中梭閥和單向閥的運用。


(2)垂直缸差動過早停止


1.故障現(xiàn)象 垂直快進工步中,差動停止過早,加壓上升工步提前開始,使得壓塊周期變長,也不利于節(jié)能。


2.原因分析 該工步中壓力繼電器,初調(diào)直為5MPA 作為垂直差動停止的信號,隨之進入加壓上升工步。管路中壓力波動,使噪聲壓力超過5mpa而使壓力繼電器發(fā)信號,差動上升未達到預(yù)定位置便開始加壓上升。


3.解決方案 在plc程序中延時濾波環(huán)節(jié),判斷是否是噪聲信號;設(shè)置阻尼器進行濾波;由于壓力波動是小泵的高壓引起的,采用二級壓力調(diào)節(jié),實現(xiàn)壓力匹配,使快進過程中小泵調(diào)定壓力位低壓,與大泵壓力一致,就可以防止高低壓合流沖擊問題,即可排除故障。

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